針對噴砂除銹施工特點 ,通過改進傳統噴砂除銹施工工藝、改造防腐車間、增加 粉 塵回收設備等防護措施 ,減 少和降低粉塵的產生 ,在 實際施工 中取得 了一定的實 際效 果。
1 概 述
在電弧熱噴涂防腐作業中,需要對工件噴砂除銹處理。
1.1 電弧熱噴涂長效防腐施工工藝流程
工件預處理一噴砂除銹 清吹一 噴涂金屬 涂層一刷涂封閉涂層一成品檢驗
1.2 噴砂除銹施工要點 (1)磨料要求有棱角、清潔、干燥 、沒有油污。 (2)噴 射 處 理 所 用 的 壓 縮 空 氣 經 過 冷 卻 裝 置
及油水分離器處理 ,以保證壓縮 空氣的干燥 、無 油 。 壓 縮 空 氣 壓 力 為 0.7MPa。
(3)噴嘴到基體金屬表面保持 10~30mm的 距離。
(4)噴嘴的孔口直徑由于磨損而增大,當其 直徑增大 25%時需更換。
(5 ) 噴 射 方 向 與 基 體 金 屬 表 面 法 線 的 夾 角 控 制在 15。~30o范圍內。
(6)噴 砂 設 備 盡 量 接 近 工 件 ,以 減 少 管 路 長 度和壓力損失 ,避免過多的管道磨損,也便于施工 人員相互 聯 系。
(7 ) 表 面 預 處 理 后 ,用 干 燥 、無 油 的 壓 縮 空 氣 清 除 浮 塵 和 碎 屑 ,清 理 后 的 表 面 不 得 用 手 觸 摸 。
(8)涂 裝 前 如 發 現 基 體 金 屬 表 面 被 污 染 或 返 銹,必須重新進行處理。
2 噴砂除銹施工過程中粉塵防護措施
傳統的噴砂除銹施工易產生大量的成分為鋼 材表面的氧化皮 ,浮銹 、噴砂砂料等粉塵 ,嚴重污 染 了施工現場及周邊地區的環境 ,影響施工人員 的 身 體 健 康 。為 此 ,江 蘇 華 美 工 程 公 司 領 導 和 工 程 技術人員通過分析研究,改進噴砂除銹施工工藝 , 通過采取相應的防護措施 、改造防腐車間 、改進粉 塵回收設備,減少和降低了粉塵的產生,在實際施 工中取得了一定的實際效果 。
2.1 減 少 粉 塵 的 產 生 量
傳統的噴砂除銹工藝采用的噴砂砂料為黃沙 或石英砂 ,在噴砂過程 中:黃沙和石英砂容易破 碎 ,粉塵產生量大 ;重復使用率低 ,只能重復使用 3次 ;黃沙或石英砂噴涂效率低 ,效果相對較差。
針對這些缺陷 ,我們首先在砂料上進行改進 , 選用鋼砂 G25作為噴砂砂料后,明顯減少了粉塵
的 產 生 量 ;鋼 砂 G25 硬 度 高 ,塑 性 好 ,不 易 破 碎 , 可 回 收 重 復 多 次 使 用 (6 次 ),實 現 了 節 能 環 保 ;而 且鋼砂G25顆粒質量大,沖擊力大,能較好的消 除鋼材機體內應力,起到一定的時效處理作用,提 高了鋼材材質。
2.2 增加 噴砂 車間通風 量和通 風 方式
噴 砂 車 間 外 形 尺 寸 為 寬 5 .5 m , 高 4 m , 長 13.5m , 傳 統 的 壓 入 式 通 風 方 式 容 易 造 成 通 風 風 流和噴砂風流相互干擾 ,致使風流紊亂 ,容易揚起
粉塵 ,妨礙操作工的視線 ,威脅著操作工 的安全 ; 容易出現漏噴現象,造成返工處理。
因此 ,通風方式由原來壓入式通風改為抽出 式通風 ,一方面加大通風機通風量 ,另一方面減少 了風流之間的相互干擾 ,使新風流源源不斷的帶走 粉 塵 ,保 證 通 風 效 果 。
2.3 改造噴砂車間
由于鋼砂 沖擊力大 ,對墻壁有破壞作用 ,因此,在噴砂車間墻壁上懸掛厚度為 30mm的膠皮 ,有效保護了墻壁 ,保證 了噴砂棚的穩 固,確保了施工安全。
將原 噴砂棚人 口鐵門改造 為塑料懸掛門簾 , 使每條塑料門簾相互疊壓 1/3寬度,既擋住了鋼 砂進出,又保證了新風流的進入 ,增加噴砂車間的 亮度 ,也有效保護了室外施工人員的安全。
2.4 更改空氣和砂料的混合比
根 據 多 年 的 施 工 經 驗 , 在 噴 砂 除 銹 施 工 過 程中,改進噴砂時空氣和砂料的混合比,提高噴砂效 率,盡量減少鋼砂使用量 ,提高粉塵產生后的回收 率。
2.5 改造粉塵回收設備
對噴砂車間的粉塵回收設備進行如下改造處理:
(1)在 軸 流 式 風 機 出 風 口 處 增 加 90。彎 頭 ,將 風流引入室外出風口下方的水池中,利用風流的 沖擊力所濺起的水花吸收粉塵 ,粉塵濕潤后沉淀至池底。
(2)在水池的上方安裝上口小下口大的錐形出風口,在出風口處用圓形風筒加高,在最高處加圓錐形防雨帽,保證抽風效果。
(3)為 保 證 濕 式 除 塵 效 果 的 穩 定 性 ,在 水 池中 部 架 設 溢 水 口 ,保 證 水 池 內 水 位 高 度 ,使 水 壓 對彎頭處出風口的壓力恒定 ,從而保證濺起 的水 花穩定吸收粉塵。
(4)在 水 池 底 部 開 放 水 口 ,有 利 于 沉 淀 粉 塵 的清理 。
(5)軸流式風機人風 口處增加密 目鋼篩網 , 防止鋼砂的吸入 ,減少鋼砂浪費。
噴砂車間粉塵回收設備改造示意圖如圖 l所 示 。
3 綜合效益分析
新噴砂除銹工藝減少和降低了粉塵的產生 , 減少 了對施工現場和周 圍環境的破壞 ,實現了環 保 ,有效保證 了職工和周圍居民的身體健康。
新噴砂除銹工藝提高了生產效率 ,降低了職 工的勞動強度,節約了噴砂砂料,提高了噴砂砂料的 利 用 率 ,實 現 了 節 能 ,充 分 與 創 建 節 約 型 企 業 相 結 合 ,促 進 企 業 又 好 又 快 的 發 展 。
4 結 論
經過以上對施工工藝及施工設施的改進 ,有 效提高了生產效率 ,減少了對施工現場和周圍環 境的破壞 ,實現了節能環保 ,降低了職工的勞動強 度 ,保證了安全生產和職工的身體健康 ,為企業的強壯發展鋪墊了基石。
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